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真空压铸件的质量改进

2011-10-27来源:压铸网
核心摘要:  摘要:本文对空调真空压铸件的结构及工艺性进行了综合分析,介绍了该铸件在真空压铸工艺试制中所采取的一系列工艺措施,摸索

  摘要:本文对空调真空压铸件的结构及工艺性进行了综合分析,介绍了该铸件在真空压铸工艺试制中所采取的一系列工艺措施,摸索出了适合铸件生产的各种工艺参数,成功地生产出了合格的铝合金铸件,并投入批量生产。

  关键词:真空铸造 工艺参数 模具

  自从日本进口JSS-96外壳真空压铸模报废后,我厂进行了该产品的真空压铸模具国产化试制,模具车间制造的外壳模具从试制生产到鉴定后的批量生产,铸件质量一直都不稳定。特别是6月份,空调机加车间在机加JSS-96外壳时发现渣孔、漏气的料废比例较大,气孔主要在d处(见图一),针对此情况,我们开展了提高铸件质量的攻关活动。

  图一 铸件结构

  一、模具改善

  经分析铸件产生气孔的主要表现是抽真空效果差。原因在于c处风口顶针孔密封未到位。对该风口顶针进行了研配,使其运动灵活,确保抽真空达68-74mmHg(100%真空度为76 mmHg)。

  1、增大积渣包a及排气槽,上下左右各增宽5mm。

  2、铸件填充不畅,修b处内浇口斜度由60°减少至45°。

  二、铝水质量的控制

  对熔炼铝水的质量进行了控制,特别是除渣、除气剂的用量严格按铝水总重的0.3——0.5%添加(经查:以前每月除渣、除气剂量不足),铝水质量得以到保证。

  三、压铸工艺参数的控制

  1、6月份生产的各工艺参数如下表:

  表一:参数控制表(单位:mm)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

时间

  

低速

  

高速

  

FL

  

增压

  

真空

  

原点

  

停止

  

6月26日前

  

0

  

316

  

320

  

353

  

280

  

381

  

425

  

6月26日

  

0

  

272

  

310

  

320

  

260

  

385

  

425

  

7月5日后

  

0

  

280

  

310

  

310

  

260

  

385

  

425

  表二:参数控制表

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

状态

  

增压阀开度

  

速度阀开度

  

低速ACC

  

高速

  

增压

  

调整前

  

65%

  

80%

  

8%

  

120kgf

  

120 kgf

  

调整后

  

95%

  

90%

  

6%

  

118 kgf

  

220 kgf

  2、原高速转换点位置316mm,铝液已经充填入铸件内部2/3处,导致铸件冷隔非常严重,把高速转换点位置提前到272mm后,铸件外观良好。

  3、考虑到加工后暴露出来的内部气孔问题,提高增压阀开度有利于对铸件形成最后的挤压,故增压阀开度由原来的65%提高到95%。

  4、与第2条类似,适当提高高速阀开度(见上表二)。

  四、外壳质量的跟踪

  1、开始调整期每班次抽检6件,由我厂车工车削内圆,检查气渣孔情况,结果见表三。

  2、7月1日送空调机加工厂加工350件,合格316件。

  表三:检验结果

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

日期

  

加工数

  

合格数

  

加工单位

  

合格率

  

备注

  

6月26日

  

6

  

4

  

我厂车工

  

67%

  

 

  

6月28日

  

6

  

6

  

我厂车工

  

100%

  

 

  

6月29日

  

6

  

6

  

我厂车工

  

100%

  

 

  

7月01日

  

350

  

316

  

空调加工厂

  

90.3%

  

报表

  

7月02日

  

6

  

6

  

我厂车工

  

100%

  

 

  

7月03日

  

6

  

6

  

我厂车工

  

100%

  

 

  

7月18日

  

6

  

6

  

我厂车工

  

100%

  

 

  

7月25日

  

5282

  

4830

  

空调加工厂

  

91.4%

  

制品室数据

  

325

  

201

  

 

  

 

  

4957

  

4629

  

93.4%

  

实际指标

  五、产品控制阶段

  文件化改进成果:

  1.关于模具制造技术要求变更。新投入模具,技术协议书要求模具按改进阶段逐条制作到位。

  2.关于工艺卡片的重新设计。重新按实验后批量生产工艺参数设计新的工艺卡片。

  3.关于生产过程质量控制文件。工艺抽查记录按新的工艺卡片执行,保证铸件质量的稳定性。

  结语:综上所述,经过攻关小组各成员的共同努力,JSS-96外壳攻关后质量达93.4%,良品率明显提高,取得了预期的效果。在今后的工作中,应从这几个方面严格控制,继续提高和保持铸件质量。

(责任编辑:黎翠婷 )
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