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壳体压铸工艺设计及优化

2021-06-12来源:压铸网
核心摘要:摘要:根 据壳体的结构特点对其进行压铸工艺设计。通过对两种浇注系统利用ProCAST软件进行数值模拟,分析了缩孔、缩松产生的位置及原因,通过对比选择一种较优的浇注系统进行压铸工艺优化。结果表明,经过工艺优化,
  摘要:根 据壳体的结构特点对其进行压铸工艺设计。通过对两种浇注系统利用ProCAST软件进行数值模拟,分析了缩孔、缩松产生的位置及原因,通过对比选择一种较优的浇注系统进行压铸工艺优化。结果表明,经过工艺优化,铸件无缩孔、缩松缺陷,且经过生产验证,满足技术要求。

关键词:壳体;压铸工艺;数值模拟;工艺优化

张 国 强 赵 占 西 1, 勾 健 2,王秋雨1,李湖涛3

(1.河海大学机电工程学院,江苏常州213022; 2.芜湖美的厨卫电器制造有限公司,安徽芜湖241000;3.常州市永顺模具厂,江苏常州213022 )


      压铸是一种自动化程度较高,且能大量生产形状复杂零件的铸造技术[1] , 其生产出的铸件具有致密性良好、精度较高、加工余量少、力学性能优良等优点,在汽车、机械装备等领域中得到了广泛应用[2-3]。而机壳壳体是汽车零部件安装的重要载体 ,其壁厚较薄,但对其力学性能、精度、气密性要求较高,且需要大批量生产,因此压力铸造成为制造壳体最好的选择。在本研究中,通过对铸件的结构进行分析,设计了铸件的浇注系统,并利用PmCAST软件对其进行模拟,通过分析模拟结果,对工艺进行优化,消除其存在的缩孔、缩松等缺陷问题,从而得到了满足壳体技术要求的压铸工艺。


1 壳体结构

研究的铸件为某公司生产的用于汽车零部件的机壳壳体,其三维造型示意图如图1 所示,其中深色区域为铸件的加工面,加工余量为0.5 m m , 铸件的轮廓尺寸为103 mm x 98 mm x 89 m m , 铸件体积为234 108 m n r', 质量为632 g, 最厚壁5.5 mm,最薄壁2.5 m m , 平均壁厚3 mm 。 铸件材料为具有较好流动性、良好气密性、高耐磨性的Al-Si-Cu系合金YL113,其合金成分如表1[4]所示。铸件要求表面光洁,起模斜度不超过1.5° , 铸件收缩率为0.6%,内部无缩孔、缩松等缺陷。

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2 压铸工艺设计

在模具设计中,压铸工艺最为重要,直接影响铸件的质量、生产成本、模具制造难易程度等。压铸工艺包括分型面的选择、浇注系统的设计、溢流和排气系统的设计。

2.1 分型面的选择机
       壳壳体形状比较复杂,需要设置抽芯机构,故模具制造较难,因此铸件采用一模一腔的铸造方式。根据分型面选择的最基本原则选择铸件投影面积的最大区域。

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本铸件有两种分型面设置方法,如图2所示,采用分型面a, 只需设置一个抽芯机构,但铸件型腔较深,型芯包紧力较大,铸件不易脱出;其次铸件壁较薄,不易设置推出机构。采用分型面b, 铸件需设置多个抽芯机构,模具制造复杂,但是铸件上下基本对称,铸件充型平稳,其次方便设置推出机构,有利于溢流槽和排气槽的设置,更能满足压铸工艺要求,S文本铸件选择分型面b。

 2 . 2 浇注系统的设计

浇注系统设计方案的三维示意图如图3所 示 。

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2.2.1内浇口设计

内浇 口 可 分 为 :扁 平 内浇口、端 面 侧 浇 口 、中心内浇口、环形内浇口等[6]本壳体属于圆筒类,为了避免金属液直接冲击型芯和粘附现象的产生,两种浇注系统都采用环形内浇口切向进料,即在铸件一旁设置环 形 浇 道 ,金属液充满环形浇道后进入型腔,这样金属液就可以在环形圆周上得到大致相同的速度,使金属 液 充 型 平 稳 ,型腔内的气体容易排出。其次也可以在内浇口上设置推杆避免在铸件上有推杆的痕迹。内浇口的截面积按公式(1 ) 计 算 。

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 式 中 : 为 内 浇 口 的 截 面 积 , mm2; V 为压铸件与溢流槽的体积之和, mm 3; r 为内浇口处金属液的充填速度 , m / s ; z 为型腔的充型时间, s 。对于铝合金来讲,内浇口的速度一般取 20- 60 m/s, 平均壁厚为 3 mm 的铸件充型时间为 0.028 - 0.04 S[5], 内浇口壁厚为 1.5-2.5 mm。 取充填速度为 40 m/s, 充型时间 0.03 s , 内淺口壁厚 2 mm。 计算得内淺口的截面积Ag=223.6 mm2,内浇口宽度为 111.8 mm, 设置四个方向进料,平均每个内浇口宽度为 28 mm。 设置的环形浇道外径 106 mm, 内径 86 mm , 厚度 20 mm。

     2.2.2横浇道设计

横浇道是金属液从直浇道到内浇口的过渡通道,对于不同的压铸件横浇道有不同的结构形式,而对于圆筒类形 状 的 铸 件 ,采取圆弧收缩式结构。为了防止金属液在流动时产生负压,横浇道的截面积应逐渐减小 。本研究采用卧式冷室压铸机,其横浇道的深度按公 式 (2 ) 计 算 。

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       式 中 : D 为横演道深度, mm ; r 为内淺口厚度, mm 。

取/)=10 mm ,由于横浇道切向进料,横浇道最小宽度为20 mm , 为了便于铸件更好脱模,设置横浇道的起模斜度为15 。

2.2.3直浇道设计

直浇道是金属液从压铸机进入型腔的首要通道,其大小与压铸机的压室直径有关,本研究压室直径选取60 mm , 余料厚度设置为10 mm , 起模斜度为10°。

2 . 3 溢流槽的设计

根 据 设 计 原 则 ,溢流槽一般设置在金属液汇合、型腔附近难以排气的地方【5】。本铸件上下分型,故在分型面处会有金属液汇合,因此对于两种浇注系统都需要在分型面处设置溢流槽;其次为了防止环形浇道的金 属 液发生回流,两种浇注系统都需在环形浇道两边各设置一个溢流槽。而由图2 b 可 知 ,铸件正前方壁厚较 厚 ,为充分排除气体和夹杂,故对浇注系统 I ,在 左右两侧各设置1个 溢 流 槽 。浇注系统 I 、Ⅱ溢流槽三维示意图分别如图4 a 、 b 所 示 。

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3 数值模拟与优化

将三维造型导入模拟软件 ProCAST 中进行网格划分 ,设置铸件网格单元尺寸为2 mm , 模具网格单元尺寸为10 mm 。

3 . 1 工艺参数的设置

设 置 模 拟 工 艺 参 数 : (1 ) 铸件材料为欧洲标准的 ENAC -41600 ( Y L 113 ) ,模具材料为 H 13; ( 2 ) 金属液浇注温度推荐值如表2所示 ,本研究取620℃, 模具预热温度为2 2 0℃[5]; ( 3 ) 模具与铸件的传热系数为 1 000 W /( m 2 • K)[6]; ( 4 ) 金属液的充填速度为3 m / s , 铸件采用空冷方式冷却。

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3 . 2 初步工艺方案模拟

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浇 注 系 统 I 的 充 型 过 程 见 图 5 。可 以 看 出 ,充型32.7 % 时 ,金 属 液 开 始 流 向 内 浇 口 ;充型52.4%时 ,金 属 液流向铸件底部,并有少量金属液开始流向溢流口 ;充型74.2%时 ,铸件轮廓几乎充填完成,少量金属液流向溢口;充型96.85%时 ,铸件轮廓充填完成,金属液流向溢流槽。从整个充型过程中可以看出,金属液 充 型 平 稳 ,金属液从直浇道流向横浇道,再流向环 形 内 浇 口 ,最后充型的部位为储存冷污金属液和空气的溢流槽,金属液流向正确,浇注系统 I 设置合理。

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图6 为 浇 注 系 统 II 的 充 型 过 程 。由 图 知 ,当充型34.5 % 时 ,金 属 液 开 始 从 环 形 内 浇 口 流 向 铸 件 ;充型55.6%时 ,金属液从四个方向流向铸件的端部,少量金属液开始流向溢流口;充型76.8%时 ,铸件轮廓几乎充型完 成 ,金属液流向溢流槽;充型96.8%时 ,金属液充填 溢 流 槽 ,储 存 冷 污 金 属 液 。整个充 型 过 程 ,金属液流 动 平 稳 ,无 飞 溅 现 象 ,金属液从环形内浇口流向铸件 ,最后充填溢流槽,金属液流向正确,浇注系统 II 设置合理。

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浇注系统 I 、Ⅱ铸件完全凝固时的温度场见图7 , 可以看出两种浇注系统铸件在侧壁中间部分温度较高,其原因是铸件中间部分内设加强筋,铸件壁厚较厚,在凝固过程中散热较慢,易 产 生 热 节 ,预测此部位会产生缩孔、缩松缺陷。

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图8为铸件采用浇注系统 I 所产生的缩孔、缩松缺陷 。铸件产生缺陷集中的地方是铸件加强筋壁厚较大的 地 方 ,其原因是铸件在此区域凝固时温度较高,金属 液 凝 固 较 慢 ,凝 固 速 率 不 均 匀 ,此时会产生细小的孔 洞 被 孤 立 ,从 而 在 完 全 凝 固 时 得 不 到 金 属 液 的 补缩 ,出现缩孔、缩松缺陷。

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采用浇注系统 II 的铸件缺陷示意图如图9所 示 ,也在铸件壁厚的地方出现缩孔、缩 松 缺 陷 ,且比采用浇注系统 I 产生的缩孔、缩 松 缺 陷 多 ,其原因是浇注系统II 的内浇口离铸件壁厚的地方近,而浇注系统 I 内浇口离铸件壁厚地方较远。因 此 在铸件壁厚区域,采用浇注系统II比采用浇注系统 I 的 温 度 高 ,在 铸 件 凝 固 时 ,产生的因凝固速率不均匀而被孤立的细小孔洞变多,在 完 全 凝 固 时 ,产 生 的 缩 孔 、缩 松 缺 陷 多 。因此对于两种浇注系统,采用浇注系统I , 铸件的缺陷较少,工艺较优。


3 . 3 工艺优化

为了使铸件在壁厚处凝固均匀,本研究在铸件产生 的 缩 松 、缩孔区域正下方设置了冷却水道,并在缩松 、缩孔区域集中的地方设置两个溢流槽,使其充分排 除 气 体 和 夹 杂 ,转 移 缩 松 位 置 ,其优化后的工艺方案如 图 10所示 。

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优化后工艺参数设置其冷区水道与模具的换热系数为2000/ (m2 • K ) ,其他参数不变。

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  工艺优化后的缩孔、缺陷见图11。可以看出,铸件在加强筋壁厚处无缩松、缩孔缺陷,满足技术要求。说明初步设计工艺产生的缺陷是铸件冷却不均匀造成。


 3 . 4 生产验证

图 12为 采 用 浇 注 系 统 I 优 化 后 生 产 的 壳 体 铸 件 。通 过 检 测 ,发 现 其 内 部 无 缩 孔 、缩 松 缺 陷 ,表面无裂纹 ,满 足 力 学 性 能 要 求 ,且 达 到 尺 寸 精 度 、气密性要求 ,已大批量生产。

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4 结论

( 1 ) 根据壳体的结构,设计了铸件的两种浇注系统 ,并利用 ProCAST 软件对其进行数值模拟,结果显示铸件在壁厚处产生缩孔、缩 松 缺 陷 ;内浇口设置在铸件壁厚较远的地方产生的缩孔、缩松缺陷较少。分析发现铸件产生缩孔、缩松的原因是铸件在壁厚处凝固不均匀,部分区域被孤立得不到补缩。

( 2 ) 通 过 工 艺 优 化 ,使 得 铸 件 无 缩 孔 、缩松缺陷 ,并采用优化后的工艺进行生产验证,通过检测发现铸件内部无缩孔、缩 松 缺 陷 ,且 满 足 技 术 要 求 ,可以用于指导类似铸件压铸工艺设计。


参考文献:

[1] KWON H J, KWON H K. Computer aided engineering ( CAE ) simulation for the design optimization of gate system on high pressure die

casting ( HPDC ) process [J]. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2019, 55: 147-153.

[ 2 ] 李平,彭学周,欧阳维强. 培合金壳体的压铸工艺优化设计[J].铸造,2015, 64 ( 11 ) : 1082-1084.

[ 3 ] 宋政骢,米国发,周志杰,等. 铝合金散热片压铸工艺设计与数值模拟优化[•!].特种铸造及有色合金. 2018 ( 丨> : 45-4S.

[ 4 ] 王鹏驹,殷国富.压铸模具设计师手册[M].北京:机械工业出版社.2008.

[ 5 ] 江昌勇. 压铸成形工艺与模具设计[M].北京:北京大学出版社.2012.

[ 6 ] 徐秋湘. 赵占西. 工艺参数对铝合金梯级铸件压铸过程的影响[】].特种铸造及有色合金,2018, 38 ( 5 ) : 57_60.

(责任编辑:小编)
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